长垣油田大修作业运行质效创新高

2023-07-27 17:26:41 来源:大庆日报


【资料图】

原标题:756口疑难井修井成功率高达90.6%,36口报废井“重获新生”

长垣油田大修作业运行质效创新高

面对套损形势日益严峻、修井工作量逐年增多、待修井况复杂的实际问题,今年以来,采油二厂按照“控增量、提质效、治疑难”的工作思路,从控制终止井存量到大修施工提质增效,积极探索待修井全生命周期管理运行机制,上半年施工756口,修井成功率高达90.6%,日恢复油量616.6吨,恢复注入量达13105立方米,创长垣老油田历史最高水平。

在终止井判定方面,该厂工艺研究所为常见套损类型的井制定了详尽的终止井技术标准,根据具体井况为不同资质的作业队伍合理分配任务量。同时,进一步细化终止井上报审批管理流程,对突发无法完成施工的情况进行分析落实,倒查责任追究,实现了过程监督和结果审核的严格把关。截至目前,全厂作业井终止率较去年相比降低1.73个百分点,相当于减少大修井98口,实现了终止井数量的有效控制。

大修措施前,准确把握井况是优化制定修井方案的必要条件。该厂严把测井质量关口,根据每口单井的测井资料详实论证修井工艺。对于轻微套变等简易井况安排顶驱设备进行维修,上半年,顶驱修复率上升13个百分点,相当于减少大修井25口。

针对严重吐砂井等复杂井况,该厂通过与井下作业公司反复协调、积极争取,积极发挥甲乙方专家联动机制和定期现场会诊机制,针对各类疑难井创新开展了大庆油田范围内首批异井眼报废、连续油管修井、盖层封堵等新型修井工艺技术攻关试验,大幅降低了疑难井处理存量。上半年,36口尘封多年濒临报废的油井“重获新生”,将疑难井的修井成功率一举提高至90%。

为了进一步强化现场监督管理、保证施工质量,该厂工艺研究所积极推进专人专井的“动态看板化”管理模式,在通井、试压、测井等关键工序监督全覆盖的基础上,持续强化工序写实跟踪,针对方案设计、队伍组织及施工、完工后开井等具体环节进行限时管控,实现方案、下泵、装机等各节点紧密衔接,大修后开井周期5.8天,同比缩短2.1天。

大庆日报社全媒体记者 吴铁军

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